初秋的陽光溫暖和煦,透過車間高高的玻璃窗,錯落有致地灑落在正在運轉的洗選設備上,一塊塊大小均勻的煤炭閃爍著耀眼的光芒,隨著動篩跳汰機的節奏雀躍而出,緩緩滑落——又一批精煤從郭莊煤業公司選煤廠運出。
精煤回收率是煤炭企業關注的一個重要指標,對于面臨生存危機的郭莊煤業公司而言,更是意義非凡。今年1至7月份,該公司采取各類有效措施,將精煤回收率提升至73.2%,位列集團前茅。
在郭莊煤業公司選煤廠重介系統的龐大裝置旁,有一個小小的稱重計,稱重計下方懸掛一個普通塑料瓶,瓶肚子上開一小方孔……
您能想到嗎?就這樣一個簡陋的小裝置,卻在提升精煤回收率上起著大作用。
“這個小東西是我們自制的密度壺。在生產過程中,使用它量取重介質懸浮液,了解它的密度變化情況。”該公司選煤廠副廠長劉晉說。
重介質懸浮液是選煤工藝中一種重要介質,它的密度變化直接影響煤炭和矸石分選,所以在懸浮液的循環使用中,能否保證懸浮液密度穩定與精煤回收率息息相關。
“原來這套系統自帶一個密度監測儀,但是年久失效,如果再維修或者更換,必然增加成本。然而,監測重介質懸浮液至關重要,所以我們想到了一個簡單精準的方法。”劉晉向記者介紹。
懸浮液排出時,用塑料瓶取樣,至小瓶開孔處,溶液的體積正好為一升,按照密度等于質量除以體積公式計算,稱重計顯示的數字就是溶液密度的數值。
“通過指針,就可以直接讀出密度,調整重介質懸浮液的配比,保證密度穩定,從而減少煤中帶矸、矸中帶煤現象,保證精煤回收率。”劉晉說。
像密度壺這樣又省錢又有效的“小巧思”,在重介系統并不是個例,重介質旋流器底流口的改造與它有異曲同工之處。
重介質旋流器是洗煤廠的重要設備,旋流器底流口直徑決定洗選的壓力,洗選壓力決定洗選精度。因此,通過改變底流口大小來控制洗選精度,成為可行之舉。
“在保證精煤灰分的前提下,我們利用廢舊材料,將原來的36公分的底流口更換為34公分,就因為這兩公分,洗矸灰分由原來的76%左右提高到了80%左右,從而大大提高了精煤回收率。”劉晉告訴記者。
小巧思的作用不容小覷,大改造的影響更是毋庸置疑。浮選是洗煤廠控制精煤回收率的又一重要環節。在這一環節中,小顆粒精煤極容易跟隨煤泥水進入尾煤產品中,造成精煤浪費。為加強浮選回收抽出率,郭莊煤業公司選煤廠在集思廣益,多方考量后,及時調整浮選藥劑、藥量,并將原有的浮選產品脫水系統進行了大改造。
“我們將原有的加壓過濾機更換為隔膜壓濾機。加壓過濾機更適合處理顆粒比較粗的固液分離,其結構形式是個加壓的罐,在罐中加壓,使物料有向濾布外側滲透的力,來產生過濾效果;而隔膜壓濾機主要用于污泥和污水處理,在運行期間,進料完成后,可以將高壓流體介質注入隔板,通過吹動整個隔膜以壓縮濾餅,從而實現濾餅的進一步脫水,即擠出過濾。”劉晉告訴記者,通過這一改造,他們有效將產品水分控制在了24%左右,極大地提高了產品回收率,保證了精煤回收率。
設備的高效運轉,離不開管理的有力加持。據了解,為加強浮選和浮選壓濾的有效銜接,郭莊煤業公司不斷優化浮選精煤壓濾流程,減少浮選停機等待時間。同時在洗選生產線上設置多個質量監測點,實時監控產品質量,將煤質與員工工資掛鉤。充分利用停產檢修時間,做好洗煤設備更換、檢修及維護保養等工作,從而保證洗選過程中重介懸浮液的密度穩定。
據統計,郭莊煤業2023年入洗原煤92.25萬噸,精煤產量64.44萬噸,精煤回收率為69.85%;2024年截至目前,入洗原煤66.92萬噸,精煤產量49.01萬噸,年綜合回收率73.2%,全年計劃噴吹煤產量為70萬噸,任務完成率70%。
郭莊煤業精煤回收率3.35%的背后,是郭莊人對把控好每一顆煤粒、每一滴煤水的執著,是對實現一個數據目標百分百的用心用力。如果我們每個人都這樣執著和用心,就一定會有“顆粒皆歸倉”的收獲。
(文 牛書紅 姚怡 劉卓琳 呂巖靈)
責任編輯:郝佳麗