“統(tǒng)一思想、迎難而上,守牢安全底線,打好經(jīng)營沖鋒……”面對當前煤炭市場的嚴峻形勢,集團對高質(zhì)量發(fā)展提出了全新的內(nèi)在要求。王莊煤礦以價值創(chuàng)造為導向,聚焦節(jié)約挖潛、降本增效這一有效途徑,從產(chǎn)量、進尺、成本管控等方面綜合發(fā)力,全力做實增效“大文章”。
舞好降本增盈“指揮棒”
鳥從巢中起,水從源頭流。該礦以“六維”設計理念為指導,用最少的進尺、最優(yōu)的投入,圈定最大的儲量,做到現(xiàn)有抽掘采比例、系統(tǒng)配套、成本投入等綜合的最優(yōu),從源頭實現(xiàn)采掘系統(tǒng)減面、減人、提效。
同時,該礦對多個綜采工作面實現(xiàn)了智能化開采。如:大斷面沿空留巷巷道圍巖長期穩(wěn)定控制技術研究,優(yōu)化了沿空留巷巷道現(xiàn)有掘進支護技術;通過制定智能放煤攝像頭與綜放液壓支架的聯(lián)調(diào)聯(lián)試方案,形成一套地面試運行成套運行流程,工作面預計可多放出3%-5%的頂煤,增加利潤并節(jié)約人工成本;開展生產(chǎn)任務集中條件下的通風系統(tǒng)區(qū)域均衡調(diào)整研究,制定540風井、北栗風井通風困難時期優(yōu)化調(diào)整方案,有效提高礦井通風能力。
除了立足技改調(diào)整,該礦還統(tǒng)籌推進“畝均論英雄”。按照用能途徑對全礦的能耗指標進行了分解,分別對原煤生產(chǎn)電力、輔助電力、附屬電力、熱耗、油耗、洗煤損耗等進行精準的數(shù)據(jù)計算后,建立對應每一個項目的月度網(wǎng)格指標控制體系,下發(fā)給各用能單位,并在月末結(jié)合綜合能耗總量、單位產(chǎn)品能耗等關鍵指標落實日監(jiān)控、周分析、月對標機制,查找出現(xiàn)問題的項目,準確計算出偏差值,詳細進行逐項通報和對比分析,討論出優(yōu)化指標的改進舉措,明確了整改單位、負責人和時間節(jié)點,形成了“統(tǒng)計核算—數(shù)據(jù)分析—問題三定”的閉合管理模式,持之以恒提升能源利用效率。
唱好物盡其用“節(jié)約曲”
電纜回收26,326米,檢修復用25,450米,復用率96.6%;五小電器檢修188臺;加工制作各型工字鋼梁814米……該礦更新隊的廠房里,或焊花飛濺、或整形修補,通過職工們靈巧的雙手,讓“病入膏肓”的各類配件“起死回生”,瀕臨淘汰的廢舊物資再有用武之地。
據(jù)了解,僅1月份,更新隊整形π型梁310根,復用率90%以上,檢修及防腐皮帶架309架,各型托輥檢修1644節(jié),圍繞“一切成本皆可降”的理念,結(jié)合《修舊利廢完成標準》,該隊規(guī)范了適合自身的《使用消耗配件辦法》,像焊條材料的日常使用,從以前使用所剩的焊條頭長度6-8毫米,規(guī)范到不得超過3毫米,通過班組和發(fā)料員嚴格把關,每月可節(jié)約2000元。
在該礦,每天都上演著變廢為寶、點石成金的實例,全體干部職工都在以實際行動詮釋著降本增效的真正含義。皮帶二隊推行精益化管理“有煤則開,無煤則停”的措施,減少空載開機時間,降低電耗成本;運搬二隊改造蓄電池電機車自動撒沙裝置,解決了車輪打滑的維修難題,節(jié)約維修成本的同時,實現(xiàn)了輔助運輸不斷的優(yōu)化提升;邊角煤采掘隊要求機頭機尾上料時新舊大板交替使用,每月可節(jié)能60根大板,減少1.7萬元資金損耗。
該礦供應科像居家過日子一樣,將礦上的每一份資源都視若“珍寶”,牢牢把握“審減、預控、增值”關鍵點。通過事前控制,盤清家底,消除隊組多儲多占和濫報材料現(xiàn)象,嚴肅預算撥付審查,對冗余材料優(yōu)先消耗,非必要不申領、不采購,最大限度減少占用浪費和材料緊缺時的領用沖突。通過強化管控和審核,去年節(jié)約預算支出518萬元,竭盡所能盤活存量資產(chǎn),降低生產(chǎn)成本。
彈好煤質(zhì)管控“創(chuàng)效點”
“保煤質(zhì)就是保生存。全體干部職工要統(tǒng)一思想,轉(zhuǎn)變觀念,抓煤質(zhì)就像抓安全一樣重要?!痹摰V將“煤質(zhì)就是效益”理念滲透融入生產(chǎn)經(jīng)營每個環(huán)節(jié),深挖創(chuàng)效潛力。通過定期組織召開煤質(zhì)分析會,及時分析當前煤質(zhì)管理重點、焦點、難點,通報指標完成情況、煤質(zhì)等變數(shù)因素,全面確保煤炭質(zhì)量達標。
選煤廠除了持續(xù)深化原煤入洗工作,對洗選工藝也進行了一系列技改,不僅提高了噴吹產(chǎn)量和煤泥灰分,煤泥量也減少了2.74%,濃縮機底流濃度由原先的500g/L以上降低到目前的360g/L以下。同時,煤泥灰分由原來的33%提高至現(xiàn)在的≥37%,噴吹煤回收率提高了1%,洗矸灰分提高5%,發(fā)熱量降低約350大卡,真正將原煤“吃干榨凈”。
下一步,該礦選煤廠將把橡膠緩沖器彈簧系統(tǒng)、篩板結(jié)構(gòu)調(diào)參、優(yōu)化等創(chuàng)新項目融入工藝流程、產(chǎn)品服務、提質(zhì)增效等方方面面,從創(chuàng)新中汲取發(fā)展的動力,實現(xiàn)商品煤效益的最大化。
(文 矯治)
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